技术 | 降低风量技术措施来降低梳棉机消耗一例

前 言

       现代高产梳棉机由于增加前后棉网清洁器以后,总的吸点增多,相应地消耗就增加。和早期的A186系列梳棉机对比,消耗大大增加。因此,如何在保证质量的前提下,同时降低消耗,就是摆在棉纺厂技术人员面前的一个难题。

       我公司现有梳棉机FA224D型号六台,配备一台滤尘机。滤尘机设计的配台是12台梳棉机,这样风量相对来说是偏大的。造成大马拉小车的现象。这6台梳棉机是纺化纤品种,尤其适纺化纤细旦品种和天丝品种。因此,从开车以来,纺化纤品种,滤尘落物偏多,经过分析,一级圆盘式除尘设备所带的纤维压紧器落下的下脚。经过手扯的方法对下脚进行分析,下脚中有许多正常纤维,这说明了梳棉机各个吸点落物过多,存在问题,造成好的纤维,也就是长纤维被排除,被吸入到滤尘成为下脚,造成极大的浪费。

一、落棉分析

       1.1落棉率

       我们首先观察各部吸风管,感官上对6台梳棉机的落物情况进行对比,发现7排1#、7排4#和7排5#梳棉机落物偏多,因此就对这3台车进行了测试。对喂入的棉卷和输出的棉条进行的称重,计算结果如下:

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       1.2落物示意

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       上面落物的示意图,经过眼观的方法和传统的手扯的方法,判断出好多的长纤维。

       1.3主要工艺配置

       1.3.1主要工艺速度

       刺辊转速609r/min,锡林300r/min,盖板线速度136mm/min,出条速度120m/min。

       1.3.2主要工艺隔距

       给棉板分梳长度L为112mm,除尘刀位置在1位,落棉区长度42mm,后棉网清洁器入口40,出口32,前棉网清洁器入口20,出口25,锡林盖板隔距8 7 7 8 英丝。

二、改造措施

       滤尘机一级圆盘压力1100KPa,这是配备12台梳棉机压力值。实际只配备6台梳棉机,各梳棉机机台吸风点吸风量过大。正常纤维由于吸风量大,被强制吸入到滤尘中。因此需要调整每台车各吸风点大小,通过减少各吸风点的风量,来控制和减少梳棉落物,从而控制各机台梳棉机的消耗。我公司采用型号为GM510压力表,对位于梳棉机左侧的主风道进行测试,显示结果为-9.3mbar,换算后为-930Pa,这是滤尘管道内的静压值。以上是改造前的设置。我们采取非常规的办法,将各个吸风点采用堵住、拆下的方法减少吸风量。个别吸点,如将刺辊下的吸风管拆下,单纯依靠刺辊转速带动气流层进行自然落棉,也就是采用传统的方法,利用附面层原理,沿着切线方向,重的杂质落下。为保证梳棉机防堵造成挤车,总风道的静压力值控制在600Pa.调整后机台示意图2-4。

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       2.1 试验结果

       2.1.1成纱试验结果

       为验证降低吸风量后,对成纱质量的影响,在JC/R50/5014.7KSJ品种上做快速试纺,对比结果如表2。

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       从表中的数据可以看出,降低各吸点风量的大小,条干各项指标无明显变化,改后的成纱质量还是比较稳定的。

       2.1.2 各机台调整前后吸风量和落物对比见表3。

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       从表中对比数据可以得出下面结论:改造后随着吸风量的减小,落棉率大大下降,平均落棉率下降56.62%,落物率达到2%以下的水平。

三、结 语

       (1) 通过调整工艺隔距和工艺速度也可以解决落棉率的问题,但相比调整吸风量的的方法,这种方法减少了保全工作量,方法更简单有效,5.2 采用超常规的办法,利用各个吸点负压的降低控制吸风量,降低落棉,立竿见影,能快速有效地解决问题,且前后常发性纱疵基本稳定。

       (2) 同行们肯定会有疑问,公认的梳棉机总风压要达到-700Pa以上的总风压,采用这种方法行么?进一步的分析,我们用着6台梳棉机纺的是化纤品种,和棉品种相比,含杂少,没有那些棉籽壳和棉屑。我们认为化纤品种降低风量这项措施,简单实用,是我们的一项创新。是在国内公认的基础上,也就是生产厂家推荐,有说-750Pa的,有说-700Pa的,也有说越大越好的。我们认为这个风压值,因为原料的不同,纺棉品种和纺化纤品种可以不同,纺棉大一些,纺化纤小一些。我们实际是将总风道的最小安全风压控制在-600Pa。

       作者:李长杰 陈洪奎 杜华英 吴忠德悦纺织科技有限公司

       编辑:中国纱线网新媒体团队

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