技术 | 提高LF9.8tex纱自络接头强力的实践

  LF为低原纤化天丝,介于G100和A100之间,纤维纺织特性较好,我公司近期在生产LF9.8tex纱时,自络接头强力只能达到原纱强力的56.9%,低于公司80%的内控标准,为此我们进行了技术攻关。

  

  一、原因分析

  

  现场对LF9.8tex纱捻接的接头质量进行检查,发现捻接部位比原纱略细,退捻不充分,个别接头捻接部位偏短。组织车间相关人员分析影响接头质量的因素,主要包括:

  

  (1)捻接工艺设置不合理:退捻时间、加捻时间设置不当,气压不足,捻接长度偏短等。

  

  (2)设备保养不到位:大、小吸嘴堵塞;捻接器卡顿、剪刀不锋利,张力器挂花等。

  

  (3)运转操作及清洁:找头失误多,纱头未放入吸纱盘,大小吸嘴、捻接器、张力器、电清挂花等。

  

  (4)其他:管纱成型不良,温湿度控制不当,未先做先用。

  

  二、要因确认

  

  对影响LF9.8tex纱捻接强力的可能性因素逐一进行排查,确认的主要影响因素有:

  

  (1)捻接工艺设置不合理:退捻时间偏短、加捻时间偏长;捻接长度偏短、压缩空气压力偏低(0.60-0.70Mpa)。

  

  (2)设备保养不到位:捻接器卡顿,剪刀不锋利。

  

  三、整改措施

  

  (1)对机台进行彻底清洁,优化捻接工艺参数,使用大退捻管,解捻时间由0.5S调整到0.75S,加捻延迟时间由0.5S调整到0.68S,加捻时间由0.12S调整到0.07S,捻接接头长度由位置2改为位置4.5,增加增压阀,将压缩空气压力由0.68Mpa增加到0.80Mpa。

  

  优化捻接工艺后,接头平均强力由原来180.6cN提高到229cN,平均接头强力由原来原纱强力的72.4%提高到92.5%,最低强力由原来116.7cN提高到180cN(见表1),捻接失误率由原来是4.2%降低到1.4%,捻接头的外观质量得到明显改善(见图1)。

技术 | 提高LF9.8tex纱自络接头强力的实践

技术 | 提高LF9.8tex纱自络接头强力的实践

图1 捻接工艺参数优化效果

  (2)对设备进行检修保养,重点清洁大小吸嘴、张力器,检查大小吸嘴位置、退捻管位置、捻接器剪刀锋利度。

  

  (3)制订捻接接头检查管理制度,要求轮班管理人员交接班时必须检查捻接工艺,至少抽验5个单锭的接头质量,捻接质量异常时立即停车,联系保全工检查维修。

  

  四、结 语

  

  通过技术攻关,我公司LF9.8tex纱自络接头强力稳定在原纱强力的85%以上,产品质量达到了客户的要求。

  

  作者:曹亮 宁夏恒达纺织科技股份有限公司

  编辑:中国纱线网新媒体团队

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