节能降耗、降低生产成本是所有纺织厂关注的焦点。目前,我公司生产中使用的梳棉机清洁辊在生产过程中,由一台0.75KW电机带动皮带盘传动,对生产过程中产生的棉网返花进行清洁,防止返花进入道夫出现挤伤道夫及锡林针布,降低产品质量隐患的发生,起到减少设备故障及设备维修费用的作用。
但是在生产过程中存在一定的弊端,一是出现棉网断头,道夫停止后清洁辊仍然继续工作,二是由于车工工作习惯,道夫停车后没有及时将清洁辊电机及时关闭,清洁辊进行无效运转,三是清洁辊使用属于辅助设备,但是仍然需要一台电机带动,造成能源浪费。
一、梳棉机改造技术方案
通过改造调整,使用道夫电机的自转带动清洁辊转动,达到减少清洁辊电机,节约电能的目的。调整方法是将清洁辊位置进行调整,将清洁辊带皮带轮的一侧调整到道夫电机一侧,然后到修配车间车一个加长轴,(加长轴一端根据清洁辊轴直径车出一个内套并钻眼套丝,安装在清洁辊轴上用螺丝固定,另一端使用FA201更换下来的旧大压辊固定),道夫电机轴皮带轮上加装一个直径180MM的皮带盘用螺丝进行固定,使用一根规格为1890 *30的平带进行传动,利用道夫电机转动带动清洁辊转动,能起到有效对返花进行清洁的目的。
目前,公司每个分厂至少有FA201B梳棉机40台,清梳联32台,对72台梳棉机进行全部改造,可以较大的减少电能的使用,降低消耗。
1.1主要设备选型:
1.2节能改造情况:
改后根据车间生产要求来看,不仅能满足实际生产要求,而且节能效果非常明显,节能高达100%,现将改造效果对比如下:以一套0.75KW的梳棉清洁辊电机为例:改造前:运行电流为 1.5 A,它所耗用的功率为:
P1=√3UICOSФ=1.732Ⅹ380Ⅹ1.5Ⅹ0.85≈0.84 KW·H
改造后:去除清洁辊电机,在满足实际生产要求的情况下,不再使用清洁辊电机带动清洁辊,只使用道夫电机的动能惯性带动清洁辊转动,它所耗用的功率为:
P1=√3UICOSФ=0 KW·H
通过对比,在满足生产要求的情况下,节电为100%,全年上班355天,每天24小时,电价为0.8元/度。一台0.75KW的电机每年可节电费为:0.84Ⅹ24Ⅹ355Ⅹ0.8=5725.44元
通过改造后,梳棉机运行正常、效果明显,改造后不仅节能,在满足生产的同时还具有以下优点:
(1)道夫停车后清洁辊直接停止转动,操作简单方便。
(2)减小清洁辊的无效运转时间,实现延长清洁辊轴承的使用寿命。
(3)加装皮带盘使用皮带传动,减少了电机的使用,降低设备维修成本。
(4)在道夫停止转动后,清洁辊同时停止转动,大大提高了安全生产系数。
二、小 结
在现阶段棉纺织行业形势严峻,企业负担重、盈利水平低下,生产成本上涨,通过对梳棉机进行优化调整工艺改造,不但大大提高了设备利用率,降低了耗损,而且保证了车间正常生产,提高了安全生产系数,特别是节能效果尤为突出,对企业降低生产成本有比较明显直观的作用,真正起到了节能降耗的目的,对于现阶段国家提倡的碳中和目标也有较好的作用。
作者:石岩 山东宏杰纺织科技有限公司
编辑:中国纱线网新媒体团队