四、低落棉高质量实践实例
4.1 优化普梳流程工艺低落棉高质量
新疆机采棉,40支普梳纱。普梳用棉量:1180kg/t,目标1110kg/t。流程:FA008抓棉机→JSFA100气流塔→FA035混棉机→FA025多仓混棉机→JWF1115精清机→异纤机→JSB318精清机→JWF1171喂入棉箱→JWF1203梳棉机→TMFL81并条机→郎维D323并条机→CM1801粗纱机→JWF1566JM细纱机→N021C-S自动络筒机。开清工艺优化见表14,梳棉机工艺优化见表15,梳理针布配置见表16。
表14 开清工艺流程优化对比见表
表15 梳棉机工艺优化对比
表16 梳棉机针布配置优化对比
通过上述梳理工艺优化对比后,半制品棉结清除率明显提高,梳棉落棉下降了1.3%,梳理强度提高纱线质量改善明显。半制品质量优化见表17,成纱质量对比见表18。
表17 棉结清除率对比
表18 质量指标及落棉率对比 品种:
4.2 优化精梳流程工艺低落棉高质量
细绒棉,精梳纱线CJ14.6tex,要求AFIS棉结不高于36粒/g,短绒12.7mm低于8.0%,成纱棉结+200%低于25粒,梳棉落棉率不大于8%(整体用棉量控制在1380KG/吨以下)。JWF1012型抓棉机→FA126自由落杂→JWF1114轴流开棉机→JWF1026多仓混棉机→JWF1116清棉机→JWF1116清棉机→JWF1176棉箱→JWF1216型梳棉机→SD22预并条机→E36条卷机→E86精梳机→RSB-D50并条机→CM1801粗纱机→JWF1566JM细纱机→QPRO-EX自动络筒机。开清工艺优化见表19,梳棉机工艺优化见表20,梳理针布配置见表21,精梳机工艺配置见表22。
表19 开清工艺流程优化对比见表
表20 梳棉机工艺优化对比
表21 梳棉机针布配置优化对比
表22 精梳机低落棉高质量工艺设计
通过上述工艺和针布配置,将落棉进行合理分配,落棉得到了降低,成纱质量得到了稳定。具体见表23。成纱质量见表24。
表23 落棉分配对比
表24 质量指标及落棉率对比 品种:
4.3 新型器材低落棉高质量实例
大角度刺辊降低落棉实例
细绒棉,采用23°工作角刺辊,角度加大后,对纤维控制能力增加,梳理过程中能够有效降低落棉。实践中,采用AT5010*03621V与AT5223*-50TV对比,普梳C11.3tex纱线,落棉和质量都得到了明显提升。半制品指标分析具体见表25。成纱质量对比见表26。
表25 大角度刺辊落棉指标对比
表26 大角度刺辊质量指标及落棉率对比 品种:
表25中分析:刺辊角度加大后,落棉减少,落物中的长度减少,短绒含量增加,杂质数量增加,取得了明显效果。
大角度活动盖板低落棉高质量应用实例
活动盖板角度小,对纤维控制能力强,梳理效果好,但是落棉多;活动盖板加大角度,释放能力强、落棉少。纤维素纤维一般选配MCH52-78;涤纶、锦纶系列一般选配MCB52-78,MCZH40;在保证质量稳定的情况下,落棉降低30-50%。在LF1.33dtex×38mm纤维中,纺LF9.7tex纱线,采用大角度高密度盖板,落棉得到了降低,成纱质量得到了改善。具体质量指标对比见表27。
表27 大角度活动盖板质量指标及落棉率对比 品种:
五、结语
(1)低落棉高质量纺纱是纺纱技术的发展趋势,在其重点清梳联和精梳工序,存在设备革新滞后性、工艺调整局限性、器材选配盲目性、系统控制片面性,影响低落棉高质量的应用和推广。
(2)低落棉高质量工艺路线必须贯彻的理念:质量来自于梳理,不是来自于落棉;真正的杂质必须去除,否则就会影响质量;落棉实质是必须把长纤维不能流失,质量才能有所保证;落棉既要调节落的数量,更要分析落物的质量;精梳器材大扇面要与密度结合,有限的扇面加密针齿是低落棉高质量的核心;顶梳前后运动,纤维穿刺不够就会成为落棉,必须加强齿形的选配。
(3)实践中针对性的采取清梳联开清工艺优化、梳棉梳理工艺、精梳梳理工艺优化、合理分配精梳落棉,合理选配梳棉、精梳梳理器材等措施,能够实现纺纱流程的低落棉高质量。