56.请大师们帮忙分析一下粗纱吐硬头的原因
答:粗纱吐硬头大致有下面这些原因:
1、原料中短纤维含量高、回潮率不合适;化纤原料中有超长倍长纤维;
2、清、梳对纤维损伤多,造成生条短绒增长率高;生条内纤维分离度、定向度差,存在束纤维和乱向纤维;
3、由于并条定量、罗拉隔距、皮辊压力、牵伸分配、并合数等牵伸工艺设计不合理,以及条子重叠喂入、压力棒使用不当或状况不良,造成熟条内纤维伸直平行度差、条干不均匀,导致粗纱牵伸不开;
4、由于粗纱罗拉隔距、钳口隔距、皮辊压力、牵伸分配等工艺设计不合理,导致粗纱牵伸不良;
5、上销变形、歪斜,皮圈回转不灵活;皮辊直径太小,皮辊位置不正、歪斜,皮辊严重中凹;中铁辊转动不灵活,中铁辊位置不正;
6、梳、精、并、粗须条和纱条通道不光洁,造成粘、挂、绕、积、带;
7、精、并、粗上下清洁装置作用不良,造成绒带、绒板上聚积的短绒附入条子中;
8、温湿度不适宜;
9、挡车工条子接头不合格,如存在手搓头;
10、检查罗拉传动齿轮与轴及键销是否松动打盹磨损。
57.头并出条,条子是一道道的散开的,是什么原因?
答:要保持喂入的生条平行、紧凑而不重叠;选用较少的并合根数,以降低总牵伸倍数;合理分配两道并条的主、后区牵伸倍数;依据机型、棉纤维品质长度或化纤主体长度,设计合适的罗拉隔距;皮辊加压应确保罗拉、皮辊组成的钳口有足够的握持力;为增加纤维间抱合力,喇叭口口径要偏小掌握,使棉条结构紧密,增强纤维间的抱合力。
你的情况可能是喇叭口口径太大或者导条板开口过大,条子在牵伸区内无法聚拢造成的,请减小喇叭口口径,调整导条板开口,在保证条子不出现重叠的情况下,导条板开口尽量减小。
58.并条条子里面有独立的小疵点是怎么回事?
答:产生这种纱疵的可能原因:
1、上圈条器底部圆形封板内积聚短绒、纤维。这些积聚物多了,又从圈条盘与封板的间隙中转出来并带到条子上;
2、并条上绒带上的纤维被刮成绒团状,又被绒套带入牵伸区并掉至牵伸的须条上;下清洁皮圈破损挂花被下罗拉带入条子中;
3、上圈条齿形带和齿形带轮高速运行中使车面内空气形成负压,把吸入的棉纤维碾压成结,又在旋转中从圈条盘与车面下罩板的缝隙中落入棉条桶,形成了纱疵。
4、条子、须条通道挂花、积绒附入条子中;
5、并条皮辊、罗拉粘花附入条子中;
6、挡车工做梳棉清洁时,造成飞花掉到棉网上;梳棉机采用弹性针布剥棉罗拉,针布上的绒球附入棉网内;梳棉机前弹性针布清洁辊清理下来的绒球掉入棉网上。
59.粗纱机一罗拉同步带轮有况狂狂的响声是什么原因?
答:其有可能的原因:
1、粗纱罗拉头有振动:罗拉传动轴(罗拉同步带轮轴)、罗拉头段、罗拉头一段不同轴线;罗拉传动轴与罗拉头段的联轴器内键及键槽磨灭;罗拉头段与罗拉头一段联接处的罗拉轴承磨损或敲空;罗拉传动轴的轴承座内轴承损坏;
2、同步带轮异响声大:同步带轮及轴的键、键槽磨损严重;同步带轮松动;同步带张紧力过小;同步带轮轴的轴承座内轴承损坏;同步带电机、同步带轮轴的轴承座安装不良,导致主被动带轮轴不平行、主被动带轮不在一个平面上。
60.请问HSD961AL自调匀整调整率起什么作用?如何设置?
答:调整率,是HSD961AL并条机相当关键的参数,它直接影响到匀整的效果。一般情况下出厂设定为100。100是个基准值,按每台机器的实际使用效果来加和减,目的只有一个,使波动的喂入条子经过匀整后能使输出的条子重量保持一致。一般HSD961AL机器能控制喂入重量波动在2根条子左右的棉条。而且控制的速度可以达到最短2mm控制一次。输出的棉条的重量可以控制在1%以内。如果调整率设置不对,则匀整效果会大打折扣。
调整率的大小简而言之就是匀整强度大小,理论上理想状态下设为100,当喂入偏重时,在开匀整状态下,出条偏重,说明匀整强度偏弱,此时调整率应大于100,反之亦然。HSD961AL之61a版本,调整率公式(以喂入条8根为例):当前的调整率(设为100)“7根喂入时的出条均重减去9根喂入时的出条均重除以8根喂入时的出条均重,再乘上100”,100减去前面所得值即为新的调整率。做上述实验时匀整需打开。