【纺织百问】精梳100问「第十三弹」条卷机卷子不良原因有哪些?

61.条卷机卷子成形不良的原因有哪些?
答:大致有以下一些原因:

1、看小卷气压是否在工艺设定范围内,气压小了小卷会起泡,成形不好。
2、看前后牵伸棉条是否在分条块内,看有无两根或两根以上的棉条放在同一个分条块内。
3、将前后牵伸棉条错开排列,两边4根棉条尽量两两重叠,中间(后牵伸的)棉条调整到(前牵伸)棉条的夹缝里。即:如果是26根并合,前牵伸左7根右6根则后牵伸为左6根右7根排列。
4、通过以上措施如果小卷成形还不好,则需反复调整前后牵伸及台面导条柱的开档,特别要注意前牵伸光压辊处的两个导条柱的开档。
5、夹盘中间的宽度与并数是否合适,可以适量开或合一下。

62.国内精梳机的发展有可能超越600钳次吗?

答:精梳机速度超过600钳次/分,也不是不可能的,但有几项关键技术必须得到突破:
1、锡林回转的全过程采用变速的技术,为增加纤维自由抬头及分离丝接合时间创造条件。
2、将精梳机偏心滑块摇杆机构的偏心距进一步缩小,立达E系列型精梳机从E7/5的77.5mm,经过20多年来一直在缩小此机构的偏心距,即由77.5mm、70mm、65mm,到现在的55mm,是否还可再缩小到50mm或45mm?这样可大大地降低钳板组件摆动运动加速,为其高速度创造条件。
3、钳板接合件可采用高强度钛合金轻型材料,立达系列质量由3.6KG分别减轻至3.9KG、2.6KG,是否还可进一步减轻?
4、钳板摆轴可否采用高强度、高韧性管型材料。以减少钳板轴的摆动惯量的冲击力,为高速运转创造良好条件。
5、关键部件的材质,加工精度,运转稳定性还需有待大幅提高,如分离罗拉、锡林变速运转、钳板机构,毛刷高速回转间的气流相互干扰,如何重新设计棉网托盘几何尺寸的相关要素。
目前国内精梳机生产厂家,精梳机生产技术水平差异不是很大,具有自主知识产权的东西少之又少,我们期盼着国产机也有新亮点。

63.如何设定合理的精梳落棉率?

答:首先,这个问题应该根据自身的配棉与用户的要求结合在一起;或者根据自身产品所需要达到的标准去考虑;然后从纱的强力、结杂、条干等因素考虑;最后根据所使用的机器性能决定落棉率(目前国内的精梳机排除短绒率在60%左右)。

64.如何解决精梳皮辊绕花的问题?

答:要解决皮辊绕花应该从以下几个方面着手:1、车间的相对湿度要控制好,不能太高了,可以适当增大送风量。2、原料含糖量是否超标,如果棉花含糖量比较高,车间温度可控制偏高一点,湿度偏低一点控制。3、皮辊表面不能有损伤、避免表面老化不光洁,皮辊抗绕处理要好一点。4、下清洁装置必须完善、作用良好。5、如果绕花严重,工艺上适当降低一下输出速度。

65.PX2精梳机在牵伸第一和第二根罗拉处聚纤维是怎么回事?

答:PX2精梳机是属于意大利马佐里系列的,采用了四上五下的牵伸形式,在第一与第二罗拉有聚集纤维的现象,这种现象分两种,一是被牵伸过的纤维须条在进入集束喇叭口之前产生,二是短绒聚集,但这种短绒与好纤维很相似。
我们先讨论第一种可能性,先检查加压和传动等关联状态,再一步一步的查,要保证牵伸加压在4-4.5公斤的压力,传动的齿形带张力要保持在良好状态。隔距要根据纤维的长度来选择,一般纺28-31mm之间的纤维长度用2mm的隔距为好。牵伸皮辊是否要回磨,保证其皮辊表面的可纺性和皮辊运行中顺畅度,保证其皮辊和罗拉的速度比。
第二种可能性为吸风过大导致,可适当调整其负压,在300Pa即可。因为被牵伸过的精梳纤维抱合力很差,吸风过大会破坏其纤维的正常运动,并将集合器的宽度做适当调节,保证牵伸区的棉网在运动中不分散和聚拢。再者是罗拉下部的清洁片和皮辊的清洁器要保证其良好的清洁效果。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
纺织技术

不同织物组织和染整工艺对纱线质量有哪些不同的要求?

2020-5-15 14:25:07

纺织技术

【纺织百科】织物的分类(第六期)

2020-5-15 14:27:30

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
搜索