【技术】棉纺梳理异常现象的原因分析及控制措施(上)

一、梳理异常现象的影响

梳理是纺纱基础和关键,主要任务是把棉束梳理分解成单纤维,同时排除棉结杂质及部分短绒,为后道工序的加捻、卷绕提供良好的纤维条。梳理的四要素是:针布配置、定量、辊筒速度、针齿与针齿之间的隔距。梳棉机梳理区纤维运动的特点主要是:经过开松、喂入、精细梳理、凝聚、输出等环节,其中针布抓取并携带纤维进行不同功能的预开松、精细梳理、交替分梳、整理,实现对纤维分离和杂质排除,最终达到充分分离伸直的效果。

在正确针布配置、合理定量、有效隔距、适应的速度情况下,纤维经过梳棉机的有效梳理能够形成理想的生条。但在实际生产过程中,受到人、机、料、法、环等一些确定因素和不确定因素的影响,会出现梳理异常的现象。这些异常现象会造成缠绕、纤维损伤、机件磨损、针布性能变差、落棉不正常、短绒增加、棉结清除率低等一系列的问题,严重影响梳理质量,最终影响成纱效果和设备的正常运行状态。

二、棉纺梳理异常现象的原因及控制措施

2.1 JWF1213梳棉机圈条盘短绒积聚

2.1.1 圈条盘短绒积聚的现象

JWF1213梳棉机圈条盘龙头出现短绒积聚(见图1),检测时短绒含量高于其他机台,12.7%mm以下短绒其他机台为8.5%,该机台为10.6%,对成纱质量好生条质量造成一定的影响。

 

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图1 圈条盘短绒积聚

2.1.2 产生原因

经过反复排查,发现是JWF1213输出小轧辊阶梯罗拉错位造成纤维损伤。主要是因为小轧辊的安装位置不对(实际运行状态见图2),产生扭斜,平面通道变成了斜面通道,造成了棉条经过时产生了挤压或者切断纤维的现象(示意状态见图3)。分析其原因与元件安装精度和变形有关。

 

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图2 轧辊扭斜运行实际状态图

 

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图3 轧辊扭斜运行示意状态见图

2.1.3 控制措施

提高设备基础件的安装精度,基础元件若有损伤要及时更换。

2.2 差别化纤维盖板花状态不良产生的原因和控制措施

2.2.1 盖板花状态异常的现象

盖板花异常的主要表现状态有:

(1)盖板花厚薄不匀(见图4)或一侧厚一侧薄(见图5),分布不匀,纤维较乱。

(2)盖板花中长纤维较多,盖板花率偏高,落棉不正常。特别是在生产差别化纤维和化学纤维等品种时更容易出现这个问题。

(3)盖板花的色泽差异大,有糊花现象。

(4)盖板花中的棉球、棉束、成团纤维较多、搭桥纤维多(见图6)。

(5)盖板花过厚(见图7)、盖板挂花、绕花。

 

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图4 盖板花厚薄不匀

 

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图5 盖板花一侧厚一侧薄

 

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图6 盖板花成束成团

 

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图7 盖板花过厚

2.2.2 产生原因

盖板花异常是因为在转移过程中针布对纤维的控制和释放失衡,造成过多或者过少的纤维转移,在某一针面积聚,最终被盖板针齿抓取形成盖板花,由于纤维在转移过程中出现的差异,造成盖板花积聚的不正常状态,如重量、密度、结构不均匀。如:盖板针面对纤维的握持能力不正常,引起纤维受梳次数发生变化,造成纤维被过早地转出或受到过度分梳;锡林针布状态不良,影响针面负荷和纤维转移;锡林针面间的浮游纤维数量或者某一针面上的异纤维常,造成的盖板花异常。引起纤维异常的主要因素有:针布几何尺寸、纤维性能差异、温湿度、梳理工艺、设备基础件精度等。

具体实践中产生的原因主要有:

(1)盖板选型不对,例如用纺棉专用针布生产涤纶纤维,造成盖板花状态差。

(2)锡林针布选型过密。

(3)锡林针布锐度差。

2.2.3 控制措施

(1)合理选择针布的规格型号。

(2)合理配套针布,齿密要能够满足梳理要求。

(3)生产差别化纤维、涤纶纤维的锡林针布,不易采用异型齿背,针高不易过矮。

2.3 生产维纶纤维时出现白色粉末

2.3.1 生产维纶出现白色粉末的现象

生产1.33dtex×38mm维纶纤维(部分涤纶纤维)时,梳棉机墙板、固定盖板等部位出现白色粉末,一旦机台停下来后,便形成熔块,使分梳元件的失去梳理功能,见图8。

 

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图8 生产维纶时出现的白色粉末

2.3.2 原因分析

维纶纤维强度高、伸度低、模量大、吸湿性好、耐酸碱性能优良,当梳理过程中静电严重、梳理力较大时,就容易出现这种问题。主要是由于针布齿密过大、梳理隔距过紧、锡林刺辊速度过高、相对湿度过小等原因造成的。

2.3.2 控制措施

针布偏稀配置,建议配置:盖板MCB32;锡林AC2520×01750;道夫AD4030×02090;合理设置工艺,适当降低车速(锡林300r/min)、重定量(25g/5m)、大隔距(0.25mm以上)、减少静电(加湿5%左右)。

2.4 生产高强芳纶时静电严重

2.4.1生产高强芳纶时的静电现象

生产芳纶时,经常出现静电现象,一是机台缠绕;二是盖板花出粉末;三是放大隔距缓解静电造成梳理效果差等问题,见图9。

 

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图9 芳纶梳理质量差

2.4.2产生原因

芳纶比电阻较大,容易产生静电,且纤维摩擦系数小,抱合力差,在纺纱过程中容易出现绕锡林、道夫、皮圈等现象。

2.4.3 控制措施

(1)对纤维进行预处理,加入适当的静电剂和油剂,使纤维的回潮率到达3.5%左右。

(2)车间相对适度不低于60%,梳棉相对湿度控制在70%,同时做好加湿和保湿工作。

(3)采用较低的速度,锡林转速330r/min,刺辊适度690r/min,盖板80mm/min,减少揉搓,生条定量16.5/5m。

(4)各部工艺隔距要适度偏大掌握,锡林盖板隔距控制在11、10、10、11、11英丝,给棉板-刺辊20英丝,刺辊-锡林7英丝,锡林-道夫5英丝,除尘刀高于机框6mm,角度95°。

(5)针布配置:锡林AC2520×01750,盖板MCB40-78,道夫AD4030×02090,刺辊:AT5610×1311,  前固定齿密550齿/平方英寸×2,430齿/平方英寸×2,后固定齿密160齿/平方英寸×1,260齿/平方英寸×2,预分梳板60齿/平方英寸。

2.5 生产差别化纤维时后固定盖板嵌杂的原因以及控制措施

2.5.1 后固定盖板嵌杂的现象

在生产差别化纤维的过程中,梳棉机容易出现后固定盖板挂花、糊花现象,造成针面不清洁(见图10),无法进行梳理,造成纱疵增加,频频地清理增加了人工的劳动强度。

【技术】棉纺梳理异常现象的原因分析及控制措施(上) 图10 后固定盖板嵌杂

2.5.2 产生原因

(1)小化、差别化纤维等硬块、并丝多。

(2)纤维油剂残留大,容易造成挂花。

(3)固定盖板针布工作角较大,控制纤维的能力强,造成了固定盖板挂花。

2.5.3 控制措施

(1)选用0度工作角的固定盖板,加大齿密,较小齿高,提高梳理效果。

(2)合理设计工艺。

(3)定期清刷后固定盖板,放大隔距,更换盖板。

采取上述措施后效果良好,见图11。

 

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图11 调整措施后的效果

(未完待续)

 

作者:陈玉峰 光山白鲨针布有限公司

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