精梳落棉率与产品质量、生产成本紧密相关。制定合理的精梳落棉率控制方法,在保证成纱质量的前提下降低精梳落棉率,是企业降本增效的一个重要手段。
一、精梳落棉率的控制
1.1 最佳的精梳落棉率的控制水平
1.1.1 精梳落棉率与纱线档次的界定
通常精梳落棉率小于12%的精梳工艺也称为半精梳纱,这种精梳工艺主要是排除须条中的大量短绒。普通精梳纱线的落棉率介于12 %至18 %之间,高档精梳纱线为18 %至22 %之间。而落棉率在22 %以上时通常是采用双精梳工艺,用于生产200-300英支(JLC2.9tex- JLC1.94tex)特细号纱线,用于制作高档高密弹力轻薄色织制品。
1.1.2 落棉率与精梳条质量的变化关系
在一定范围内,随着精梳落棉率的升高,精梳条中的短绒率、棉结、杂质数量大幅度下降,但当精梳落棉率超过一定水平后再继续升高,精梳条质量的改善幅度开始变缓甚至持平,因此,落棉率与精梳条质量之间并不是简单的线性关系,见图1。
图1 精梳落棉率与精梳条质量指标的关系
1.1.3 落棉率与纱线质量指标的变化关系
纱线强力、条干均匀度随着精梳落棉率的增加而改善,其中成纱疵点的改善幅度很大,精梳落棉率在10%以内时,成纱疵点改善效果随着精梳落棉率的增加而显著提升。但是精梳落棉率增加到一定程度(经验值为15%左右)后,再增加成纱质量的改善幅度趋缓,见图2。
图2 精梳落棉率的增加与成纱品质的关系
1.1.4 影响精梳落棉率的因素
(1)工艺调整:落棉隔距、锡林梳理隔距、给棉方式、给棉长度、小卷定量、准备工艺总牵伸倍数、主风道负压大小、锡林定位、钳板开口量、分离罗拉顺转定时等。
(2)梳理元件:锡林、顶梳的产地、规格、针齿密度、锡林齿面角、总梳理点以及钳板、皮辊、毛刷状态等。
(3)原料波动:在原料批次变更后,纤维长度发生了变化。
(4)温湿度:温湿度过大或过小等。
1.2 不同工艺下的精梳落棉率与成纱质量的关系
1.2.1 细绒棉品种精梳落棉率与成纱质量对比试验
品种:JC18.2tex,原料:优质细绒棉,JSFA286型精梳机,速度:280钳次/min,棉卷定量:72g/m,给棉长度:5.2mm。试验结果见表1。
从表1的试验数据可知,生产细绒棉品种时,精梳落棉率从19.6%降低到15.6%,成纱常发性纱疵变化并不大,单强略有增加。
1.2.2 长绒棉品种精梳落棉率对成纱质量的影响
品种JC7.9tex,原料:100%新疆长绒棉,E65型精梳机,速度310钳次/min,棉卷定量71g/m,给棉长度4.3mm,试验结果见表2。
从表2的试验数据可知,生产100%优质长绒棉品质时13%左右的精梳落棉率成纱质量已经处于临界点,在满足客户质量要求的情况下,再提高精梳落棉率对提高纱线品质的帮助已经不大了。
1.2.3 不同工艺条件下落棉率对成纱质量的影响
品种:JC5.2tex;原料:70%长绒棉/30%细绒棉;机型:E65。锡林为S+U 9605/90°和Graf Primacom/111°,试验结果见表3。
从表3的试验结果可知,锡林齿面角由90°改成111°,梳理面积增大了23.3%。总梳理点由3.24万齿增加到4.27万齿,增加了31.8%,筒纱棉结/千米、IPI(L)、IPI(S)都有明显的改善。因此,合理扩大锡林齿面角,增加精梳机锡林的梳理度,采用前进给棉工艺并配置4.7mm的给棉长度,有利于降低成本、提高产品质量。
1.2.4 落棉率台差对成纱质量的影响
品种:JC9.7tex,原料:100% 新疆长绒棉,机型:E65,速度350钳次/min,棉卷定量72g/m,给棉长度4.3mm。
方案1:末道并条6根落棉率为16.58%的精梳并合。
方案2:采用3根落棉率为16.58%的精梳条和3根落棉率为14.62%的精梳条并合。试验结果见表4。
由表4的试验数据可知,精梳机落棉率的台差较大,会造成成纱质量的较大波动。
1.2.5 大小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响
大、中、小棉卷搭配使用对精梳落棉率和精梳条重量的影响分别见表5、表6。
从表5、表6的试验数据可知,棉卷长度对精梳落棉率和精梳条重量具有明显的影响,大小卷的合理搭配使用,可以有效地减小精梳条重量的波动。为此,应定期进行落棉试验、实施精梳大小卷搭配使用,控制各机台以及机台各眼之间的落棉率差异,尽可能使精梳落棉稳定。
1.2.6 设备运行状态对落棉率的影响
棉卷粘连会导致各机台、眼间的落棉率出现差异,甚至会造成输出台板自停失灵,引发机械事故。
锡林、顶梳嵌花会影响梳理效果,造成落棉率升高,增加纺纱成本。
适当增加锡林前梳理区的齿条密度,加强前区的梳理功能,在保证成纱质量不变的情况下,可以有效降低精梳落棉率。
1.2.7 锡林定位及钳板开口量的对落棉质量影响
品种:CJ14.6tex,配棉:100%细绒棉;机型:SXF1272,锡林型号:5015(111°),车速:320钳次/分。试验结果见表7。
从表7的试验结果可知,锡林定位提早(35.5分度),落棉率降低、落棉中长纤维含量减少、落棉短绒率增加,落棉质量提高,有利于节约用棉。钳板开口量增加(21mm),落棉率、落棉中长纤维含量均有所增加、落棉质量下降。
1.2.8 分离罗拉顺转定时工艺的优化
搭接刻度对落棉率的影响见表8。
由表8可以看出,说明搭接刻度向-2方向调节,精梳落棉率较低、落棉短绒率较高,对有效纤维损失较少,有利于节棉,但精梳条短绒率略有增加。这里特别要强调的是,因调节搭接刻度而导致的落棉率增加,其增加量全部是长纤维,调整不当会造成纺纱成本的急剧增加。
1.2.9 顶梳针齿密度对落棉率的影响
品种:7.3tex,原料:100%长绒棉,棉卷重量:70g/m,给棉方式:后退给棉,给棉长度:4.3mm,机型:E65型机;车速:350钳次/min,试验结果见表9。
从表9的试验数据可知,增加顶梳齿密可改善成纱IPI值。
1.2.10 增加锡林前区密度并适当缩小锡林梳理隔距的试验
原料:长绒棉,锡林品牌:JZX-4TC,车速:350钳次/min,机型:E65。
方案1:第一组齿条齿密度为:20齿/cm2。
方案2:将第一组齿条齿密度为:43齿/cm2,并适当缩小锡林的前区、最紧点和后区的梳理隔距。试验结果见表10。
从表10的试验数据可知,增加前梳理区的齿条密度并适当缩小锡林梳理隔距,有利于清除细小棉结,使精梳条的单根纤维程度得到了较大的提高。
二、提高精梳梳理质量减少精梳落棉率的技术措施
2.1 生产工艺技术管理
(1)优化精梳准备工序牵伸倍数,预并采用5~6根并合,后区牵伸1.6~1.8倍,总牵伸5~6倍,尽可能伸直前弯钩纤维,条并卷机总牵伸控制在1.5倍以内,准备工艺的总牵伸倍数控制在8倍以内,在满足纤维伸直度的情况下,确保精梳退绕过程中棉层之间不发生不粘连。
(2)精梳机对落棉率具有自动调节功能的特性,当精梳落棉率发生较大幅度的波动时,通常是前道各工序出现了异常,因此,不要为了完成落棉率指标而机械地降低精梳落棉率。应做AFIS测试仪试验,检测生条、精梳条短绒的含量。根据检测的实际情况,再做相应的调整。
(3)精梳落棉控制的关键是提高落棉质量,即尽可能提高精梳落棉短绒率。要从工艺上机及梳理器材方面入手,避免梳棉、精梳工序梳理过度而造成生条、精梳条短绒率的增加,同时要控制开棉、清棉、梳棉及精梳工序棉结、短绒的清除效率。
(4)部试验室每周应检测一次落棉率,台与台之间的落棉差异控制在±1%以内。严格执行各工序定台供应制度、精梳大小卷合理搭配制度。缩小精梳机落棉率的台差、眼差。正确的测定落棉眼差的方法是:把8个眼的喂入小卷分别用电子秤称重,记录下每个小卷的重量,分别收取每个眼输出的条子,开车运行10分钟以上,取出每个眼的棉条称重,再把每个小卷称重,这样就可以精确地计算出每个眼的落棉率和总落棉率。
2.2 保证精梳机梳理质量的一致性
精梳机上机工艺的一致性直接影响精梳机的台(眼)间的落棉率差异、精梳条重量不匀率、棉结杂质和短绒率的一致性。精梳工序要求钳板初始位置、钳板开口量、锡林托架定位、锡林梳理隔距、毛刷鬃毛的状态及毛刷与三角气流板间隙、毛刷插入锡林深度、落棉主风道及各眼支风道负压、台面喇叭口尺寸、顶梳高低进出隔距、给棉弧形板进出隔距、给棉罗拉两端棘轮的齿向、皮辊两端的压力、牵伸罗拉隔距等工艺参数保证上机的一致性。
三、结语
现代精梳梳理工艺中,采用重定量、高速度、低落棉、前进给棉工艺,有利于降低成本、提高产品质量。前进给棉已经成为现代精梳机上机工艺的首选。
作者:刘允光 聊城允光精梳技术服务中心
肖际洲 山东冠县冠星纺织有限责任公司