我公司在生产CVC 80/20紧密纺100支纱线时, 粗纱出现了大量的疵点, 用新疆棉生产的100支纱,平均每个月的粗纱疵点数只有1350个左右,而该品种的粗纱疵点数确达到了3500多个,造成细纱断头多,员工劳动强度增大,为此我们进行了一系列技术攻关,有效降低了粗纱疵点,稳定了产品质量。
一、原料指标
我们采用的原棉为PIMA棉,主要技术指标见表1;涤纶采用的是1.33dtex×38mm的棉型短纤,主要技术指标见表2。
二、要因分析
经认真观察分析,我们认为CVC 80/20紧密纺100支品种粗纱疵点较多的主要原因是:
(1)PIMA棉含糖量较高,在生产过程中极易粘缠罗拉而形成粗纱疵点。
(2)涤纶化纤公定回潮率只有0.4%,吸湿性较差,极易产生静电,在生产过程中易粘附罗拉形成疵点。
(3)两种不同性质的纤维混纺,纤维与纤维之间容易离散形成毛条,粗纱牵伸时外露的纤维易缠附在罗拉上形成疵点。
(4)纤维粘附力较大,与纯棉品种按同样的清洁周期进行清洁达不到生产要求。
(5)涤棉混纺品种的棉条比较蓬松,在相同圈条半径的情况下会造成条子碰磨筒子内壁而形成毛条,进而形成粗纱疵点。
(6)生产区域的相对湿度偏低,不能满足于棉涤混纺品种的生产需求,造成纤维由于静电缠罗拉和皮辊而形成粗纱疵点。
三、工艺攻关措施
(1)为解决粗纱下清洁绒布带花导致罗拉粘缠的问题,我们把原传动链论由19齿改为21齿,绒布回带纤维现象减少,有效提高了对罗拉的清洁效果。
(2)将粗纱罗拉隔距调整为9×24×42mm,罗拉粘缠次数明显减少。
(3)为减少粗纱机后毛条现象,我们把导条张力轮由原来的65齿改为66齿。
(4)为解决条子碰磨条筒内壁形成毛条的问题,我们把传动圈条盘的齿轮由原来的99齿改为101齿。
(5)根据涤棉混纺品种条子因混合道数较多而过于熟烂、易形成意外牵伸和毛条的问题,在粗纱易形成疵点的特点,我们把并条二并的并和根数由原来的8根改为6根,进一步降低牵伸倍数,同时挑选状态较好的并条机作为末并,进一步改善毛条、提高纤维排列质量。
(6)每天清晨由保全包机人用干净的包皮布蘸温水对前、中、后四根罗拉进行擦洗,晾晒干后在开车。
(7)为保证该品种生产区域保持良好的温湿度,我们对该区域进行挂表控制,同时设立记录本,规定由生产部工程师每天进行检查签字,确保温湿度符合标准。
四、效果验证
通过实施以上措施的实施,CVC 100支纱线的粗纱疵点降低了68%,每月控制在1080个以内。完成预期每月1500个以内的目标。
作者:归玉成 山东聊城华润纺织